若烘干腐蚀性物料如海鲜,内部需贴不锈钢板防腐蚀。
因为王向阳打算做的是芒果,所以用不上。
尺寸的话,根据需求设计,如家庭用可做60cm×60cm×80cm。
太小效率低,太大加热不均匀。
结构的话,顶部或侧面留出风口连接风机。
底部留回风口,形成循环风道。
内部加装可拆卸物料架,金属网或竹架,承重且透气。
第三个就是风机与风道风机。
选择用轴流风机,风量中等,适合小箱体或离心风机,风压大,适合稍大箱体。
功率50-200W即可,如12cm轴流风机,风量约300m/h。
风机安装在冷凝器出风口,将加热后的空气吹入烘干箱,再从回风口回到蒸发器附近。
形成“加热-循环-吸湿”闭环。
第四个就是温控与湿控系统。
简易方案是用“数显温控器,带继电器+温度传感器”如DS18B20。
设定目标温度,如烘干衣物50℃,药材60℃。
芒果的话,还需要测试,就先设定为60℃到时候看情况调整。
温度低于设定值时启动压缩机,高于则停机。
进阶方案是增加湿度传感器如DHT11和排气扇。
当湿度高于设定值如60%时,排气扇开启排出湿气,避免箱内湿度过高影响效率。
第五个就是管路与辅材管路。
用Φ6-Φ10mm紫铜管连接压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀。
管路走向尽量短,减少热量损耗。
保温的话,用橡塑保温棉,厚度10-20mm。
包裹冷凝器以外的管路,尤其是蒸发器到压缩机的吸气管,避免结露损失冷量。
其他的制冷剂阀门,充注和维修用。
防震管卡用固定管路,减少压缩机震动噪音。
搞定了组件和关键部件,剩下的就是组装了。
王向阳把组装分为5步骤。
步骤1:搭建烘干箱用保温板拼接箱体或改造旧冰箱。
拆除内部隔板,保留保温层,在侧面开两个孔。
一个进风口接冷凝器,一个回风口接蒸发器。
内部安装物料架,层高根据物料高度调整,确保空气能在物料间流通。
箱体缝隙用密封胶封堵,确保保温。
漏风会导致热量流失,能耗增加。
步骤2:安装热泵系统。
关键需按“循环流程”连接。
热泵循环流程:蒸发器吸空气热→压缩机压缩升温→冷凝器放热到烘干箱→节流阀降压降温→回到蒸发器。
固定压缩机,建议垫防震棉,减少噪音。
蒸发器安装在箱体外部,需接触空气,建议装在通风处,如箱体侧面外侧。
冷凝器安装在烘干箱内部进风口处,确保热量能被吹入箱内。
用铜管依次连接4个部件,接口用氧焊或专用管接头密封,避免制冷剂泄漏,因为泄漏会导致制热失效。
抽真空后充注制冷剂,需用真空泵抽真空1小时以上,再按压缩机规格充注,新手建议找专业人员协助。
步骤3:安装风机与风道在冷凝器出风口安装风机,确保风机将冷凝器产生的热风“吹向烘干箱内部”。
在烘干箱回风口,靠近蒸发器一侧加装格栅,避免物料碎屑进入蒸发器。
测试airflow:启动风机,用纸条放在物料架周围,确保空气能循环。
步骤4:安装温控与控制系统。
将温度传感器固定在烘干箱中部,远离冷凝器,避免测温不准。
湿度传感器安装在回风口,检测循环空气的湿度。
连接电路,温控器输出端接压缩机和风机电源,设定温度上限如70℃和下限如40℃。
温度低于下限时启动压缩机和风机,高于上限时停机。
步骤5:测试与调试首次开机。
先通电测试压缩机是否运转,无异常噪音。
冷凝器是否发热,蒸发器是否结露。
温度测试:关闭箱门,运行30分钟,观察温度是否能达到设定值如60℃。
若升温慢,可能是制冷剂不足或箱体漏风,需排查。
烘干测试:放入少量物料如湿毛巾,观察4小时内是否干燥。
若局部不干,调整物料摆放或增加风机风量。
半个多月后,王向阳兴奋的看着自己完成的空气能烘干机。
“老婆,你看看我发明的空气能烘干机,一次性能够烘干250斤芒果。”
朱雪很兴奋,感觉这玩意就是造福广大吃货,立马把记者叫来。
王向阳嘴角抽搐了下,但也没说什么。
跑来的记者研究了半天,也没发现这和普通的电烘箱有什么区别?
于是端着朱雪切好的几盘芒果放进去测试。
设定好烘烤时间和湿度后,只需要等待15个小时就能变成美味的芒果干。
但是,等到第二天,记者当场就发现了一个问题。
那就是芒果干只有一半是干的,另外一半不是很干。
关键的是捏起来还是软软的,很明显烘干失败了。
王向阳皱着眉头研究了一会后,发现了问题。
原来是风扇把外面的空气给吸进来,之后通过一系列变化产生的热量也会流进烘烤箱。
而内部的风机可以让里面的空气流动起来,快速烘干。
但这样的加热方式会导致受热不均匀。
好在这是个小问题,王向阳花了两天半的时间改良出了第二代。
他在烤箱的每一层都安装了一个导流板,让原本上下循环的空气可以分布在每一层的中间。
不仅提升了烘烤速度,而且受热也更加均匀。
测试发现二代机烤出的芒果干,软硬程度都一样,送给大家吃,大家都觉得味道非常好。
记者见了,直接找来一批人举办人机大赛。
看看空气能烘干机与传统的电烘箱哪个更快更省电?
为了公平起见,一位水果老板给机器队送了5个切果高手。
但是比赛用的芒果还是需要手动挑选。
因为太生和太熟的芒果口感不好。
只有九成熟的芒果,考出来是最甜最好吃的。
这就导致比赛一开始,双方就跟买菜的大妈一样疯狂抢芒果,闹出了一场笑话。
一个二个的,还抢得非常开心。
在王向阳的干预下,一群人才分开进行削皮切片工作。
这就非常考验切片师傅的刀工,因为只有一厘米厚的芒果烤出来的口感才是最好的。
虽然人工队先完成了切片任务,但他们需要花14个小时烘烤。
而机器队只需要10个小时。
第二天,记者对比电表发现人工队的电烤箱用了89度电,机器队连30度电都没到。
这是个碾压般的数据,看到这一幕,王向阳还是很高兴的。
可是,当他打开自己研发的烘干机时,傻眼了。
因为机器拷出来的芒果干很多都已经发黑氧化,另外还有烤不干起泡的情况。
王向阳皱着眉头边吃芒果边研究,一度到了想吐的节奏。
感觉自己把一辈子的芒果都吃完了。
后来发现,原来是不同的芒果它的含水量和含糖量不一样。
靠着这个思路,王向阳研究出了第三代烘烤机。