看完三家的函件之后,周明哲拿起电话,拨给了冯国富。
“冯厂,产能问题必须解决了!新能源叉车要扩产,工业机器人要备货,船舶电机要试制,现有的产线,撑不住了!”
冯国富沉默了几秒:“明哲,集团化改革后,橙科动力的财务已经独立,你算过扩产需要多少钱吗?”
“至少5个亿,新建一条灵活性强的大型半自动化产线,专门生产MYW-2.0z和3.0D,现有的小产线留给定制化订单!”
“5个亿...”冯国富沉吟:“之前橙科光学上市募了14个亿,现在用了4个多亿,我们可以内部拆借,但你要想清楚,扩产之后,产能怎么填?市场能不能支撑?”
周明哲翻开一份市场预测报告。
“冯厂长,2016年国内新能源汽车产量预计突破80万辆,动力电机市场需求200万台以上。
我们的MYW-2.0z,光是橙子汽车M系列,明年就需要30万台,加上31重工的叉车订单、库咔的机器人订单,产能填满没有问题!”
冯国富想了想:“行!那你牵头写个方案,我批!”
深夜,山城歌乐山军事保密区深处。
橙科的秘密试验场灯火通明,周明哲处理完文件,总算是抽出时间,站在控制台前,身后是一排工程师。
巨大的实验大厅里,GLS-2.1(第二代空泡电推引擎优化版)被固定在测试台上。
没有上漆的银灰色导流管,在灯光下泛着原始工业金属的冷光。
外接的供电专线已经扩容至1.2MW峰值能力,高压稳压柜和脉冲功率补偿模块整齐排列。
高功率驱动单元,是基于橙科动力MYW系列电控技术的迭代。
自研的兆瓦级多电驱动控制器,适配超太赫兹波发生器的高频驱动需求。
电源管理系统,构建了源-网-荷协同管控平台,实现供电输入、驱动转换、引擎负载的全域功率实时调度。
热管理系统将空泡风冷与蜂窝散热通道升级,与供能系统热回路联动,最大化回收利用风冷效果。
“周工,供电系统自检完成!”工程师汇报。
“驱动单元就绪!”
“电源管理系统在线!”
“热管理联动正常!”刘志宇看着电脑上的温控界面道。
周明哲深吸一口气:“开始!这次阶梯爬坡,起步...300kW!”
控制台上的数字瞬间跳动:0kW→300kW
引擎几乎是瞬间就发出低沉的嗡鸣,导流管尾部喷出肉眼可见的气流。
供电系统稳定输出,母线电压波动在±1%以内。
“500kW!”
嗡鸣声增大,尾部气流变得狂暴。
电源管理系统精准分配功率,驱动单元无异常发热。
“800kW!”
破风声尖锐起来。
引擎推力稳步上升,导流管温度缓慢爬升。
“这次...1.05MW,直接满功率运行!”
嗡鸣声骤然提升,但依然控制在90分贝以内。
引擎尾部喷出一道透明的气柱,长度超过五米,边缘剧烈扰动,拇指粗的钢索被绷得笔直,固定处与控制台金属剧烈摩擦,发出令人牙酸的颤鸣!
推力计上的数字锁定在12.8kN。
“周工,推力稳定!喷速542米/秒!导流管峰值温度69度!噪音87分贝!”
周明哲盯着屏幕上的数据,手心全是汗。
“持续运行,模拟负载突增突卸!”
电源管理系统瞬间响应,功率从1.05MW突然就降到600kW,又猛地拉回1.05MW。
整个过程不到15毫秒,引擎运行平稳,没有失压,没有停机。
“系统端到端转换效率92.3%!”工程师的声音都在颤抖。
这是什么概念!
这是什么概念啊!
现在全球顶尖的民航高涵道比涡扇发动机(代表桶用GE90-115B、瑞达900),巡航状态下燃油转化为推力的效率,仅34%至38%,静止台架测试更是暴跌至15%左右。
即便是北美最先进的军用涡扇,巡航效率也不过28%到32%,开启加力燃烧室后更是仅剩10%出头。
这台GLS-2.1动力系统的效率,是同期顶级民航航发的两倍还多,是军机加力模式下的近九倍,近乎完美地将能量转化为动力,彻底打破了热机引擎数百年来的效率桎梏。
简单点来说,橙科的空泡引擎电能供能体系,能够以92.3%的效率转化为飞机推力,并且这套系统仍有进一步提升的空间。
而燃油动力效率基本没有提升空间了,转化为有效推力的效率最高也只有38%,超过六成的能量都化作废热与尾气白白耗散了。
不过,现在不是欢呼的时候,最关键的模拟机载供电验证还没搞完呢!
实验继续。
“开始接入电池组,模拟机载供电!”周明哲命令道。
工作人员将从远橙实验室专人押运而来、搭载第三代三级增压锂电芯的供电集装箱体式的电池组,接入系统。
第三代三级增压锂电芯,其能量密度达到198Wh/kg,堪称当下全球动力电池领域的巅峰水准。
“满功率运行,计时开始!”
...
7分20秒后,电池组电量几乎耗尽,引擎自动降低功率。
这组重达648公斤的供电单元,以128千瓦时的总容量,支撑1.05兆瓦的电推系统持续满负荷运转7分20秒,在2016年的行业标准下,无疑是颠覆认知的存在。
但同样是648公斤的重量,换成航空煤油,以最顶尖的民航引擎计算,足以支撑持续运行近2小时40分钟。
周明哲沉默了几秒:“电池能量密度,依旧是我们的核心瓶颈啊!”
航空煤油的净热值11900Wh/kg,真正转化为推力的有效能量约38%,而电推系统转换效率高达92.3%,几乎能将电能全部利用。
想要在相同重量下,让电池输出的有效推力能量与燃油持平,电池的能量密度至少要达到:
11900×(38/92.3)≈4899Wh/kg
这也就是说,电池能量密度必须突破4900Wh/kg,才勉强具备取代航空煤油的可能。
这比当下全球公开资料显示,种科院达利安化物所研发的锂硫电池(616Wh/kg,实验室技术)的纪录水平,还要高出近八倍,横亘在眼前的技术鸿沟依旧深不见底。
跑完全链路验证之后,周明哲顿时心头一阵巨大的挫败感袭来。
当初自己预估的1000Wh/kg,顶多才能替代小型飞机航发,还是太乐观了。
现在看来,4900就是GLS的生死线啊!
这么大的能量密度差距,GLS航发引擎的前途一片黯淡啊!
周明哲拿起电话,拨通了一个的加密号码,很快通过特殊渠道给远在京城的陈默发了一份绝密简讯。
“陈总!GLS-2.0兆瓦级供能体系测试成功。
端到端效率92.3%,推力稳定12.8kN,喷速542米/秒。
电源管理系统响应时间低于15毫秒,具备航空级动态适配能力。
但电池能量密度依然不够,648公斤的电池组,只能撑7分20秒。
经过系统性的计算得出,当前要使用机载供电模式代替传统燃油模式,电池能量密度最少要达到4900Wh/kg!”
收到简讯的陈默,仔细看了看,才用特殊渠道开始写回复。
“系统架构锁定!继续优化供能效率,可以降低一些电池能量密度要求,再过一个月,我让人给你们送一批高能量密度的电池过去!”
陈默顿了顿,又写道:“明哲,这次测试,团队功不可没,告诉兄弟们,奖金翻倍!”
接到陈总回复的周明哲,眼前不由得一亮,将简讯在大家手里传...
他们等的不是奖金,而是一个希望。
陈总说的高能量密度的电池,能达到4900Wh/kg吗?
这是所有在场工程师心中,共同的执念。
收回陈总的简讯,交给国安的同志销毁之后,周明哲看着测试台上的引擎,喃喃道:“你等着...就算不是现在,总有一天,总有那么一天,你会飞起来的!”
2016年4月,橙科动力完成了从业务混杂,到高扭矩特种电机专家的转型。
新能源叉车领域,MYW-2.0z电机批量交付31重工,极端工况验证通过,确立了低速大扭矩的行业标杆地位。
工业机器人领域,MYW-3.0D电机样机发往库咔、A88、发那科,全球巨头排队测试。
船舶领域,鸥州公司发来询价函,巨型化推进电机进入技术对接阶段。
新能源汽车领域,作为橙子汽车独家电驱动供应商,完成首轮小批量配套,为M系列量产奠定基础。
而在歌乐山深处,GLS-2.0优化版兆瓦级全电供能体系的成功测试,为橙子系在航空电推领域埋下了最关键的种子。
周明哲站在试验场门口,看着东方的鱼肚白。
远处,山城两江新区的灯火渐渐熄灭。
而橙科动力的新征程,才刚刚开始。
“周总,扩产方案,冯厂批了!”助理跑过来,递过一份文件。
周明哲接过,翻了翻,签下自己的名字。
“发下去!新建产线,六月份之前投产!”
窗外,朝阳正在升起。
橙科动力的灯火,将照亮更远的地方。